[摘要]針對一起6kV高壓電纜中間接頭接地故障導(dǎo)致機(jī)組停機(jī)事故,分析事故原因,并從設(shè)備停運后的檢查、加強(qiáng)維護(hù)等方面提出事故防范措施。
0、引言
大短路電流接地系統(tǒng)發(fā)生接地故障后,就有零序電流、零序電壓和零序功率出現(xiàn),利用這些電氣量構(gòu)成保護(hù)接地短路的繼電保護(hù)裝置統(tǒng)稱為零序保護(hù)。電氣設(shè)備中母線、電纜、電機(jī)的接地最為常見。本文通過分析河津發(fā)電分公司煤場堆取料機(jī)6kV高壓電纜中間接頭接地,導(dǎo)致#1高廠變分支零序Ⅱ段保護(hù)動作,#1機(jī)組廠用6.3kV AB段、380V AB段、380V 1A段失電,#1機(jī)組停運事故,提出設(shè)備隱患排查和事故防范措施。
1、事故經(jīng)過
事故發(fā)生前,#1、#2、#4機(jī)組運行,#1、#2機(jī)組有功負(fù)荷為350MW,#4機(jī)組有功負(fù)荷為280MW,#3機(jī)組檢修,#1機(jī)組廠用電由#1高廠變自帶,啟/備變熱備用,輔機(jī)運行正常。#1機(jī)組廠用電一次接線如圖1所示。
某日20時13分,#1電氣輔助控制屏發(fā)“高廠變A分支零序過流”信號,6.3kV 1A段工作電源開關(guān)(52AT1A)跳閘, #1發(fā)電機(jī)控制盤發(fā)“電氣故障跳閘”信號,發(fā)電機(jī)出口開關(guān)(201)跳閘,6.3kV 1B段工作電源開關(guān)(52AT1B)跳閘,啟/備變低壓側(cè)52ST1B開關(guān)自投后跳閘,#1電氣輔助控制屏發(fā)“啟/備變B分支零序過流”信號,6.3kV 1A、6.3kV 1B段失電,#1機(jī)組跳閘,鍋爐MFT、#1柴油發(fā)電機(jī)自啟動,接帶400V EPC1A、400V EPC1B事故保安段運行。主機(jī)盤車油泵、小機(jī)事故油泵、空側(cè)密封油泵、主機(jī)油箱排煙風(fēng)機(jī)、空預(yù)器電動馬達(dá)、直流冷卻風(fēng)機(jī)啟動正常,機(jī)組處于安全停機(jī)過程。
圖1 #1機(jī)組廠用電一次接線圖
就地檢查6.3kV 1A、6.3kV 1B 段,未發(fā)現(xiàn)故障報警信號,且電氣輔助控制屏未發(fā)廠用負(fù)荷故障綜合報警信號(6.3kV CPU故障);從故障錄波圖獲知6.3kV 1A 分支存在斷續(xù)零序電流鋸齒波。
故障發(fā)生后27分鐘時,將6.3kV 1A、6.3kV 1B段工作、備用電源小車開關(guān)及所有負(fù)荷開關(guān)拉至“間隔外”,·搖測母線絕緣正常(10MΩ);再由啟/備變給6.3kV 1A、6.3kV 1B段母線充電。故障發(fā)生后37分鐘時,搖測各負(fù)荷支路絕緣,并逐路恢復(fù)送電。故障發(fā)生后1小時17分鐘時,將#1發(fā)-變組轉(zhuǎn)至檢修狀態(tài),搖測#1高廠變絕緣、共箱封閉母線絕緣正常;化驗#1高廠變油質(zhì)并與定期油質(zhì)化驗報告單對比,結(jié)果顯示正常;檢查瓦斯繼電器無氣體放出。故障發(fā)生后1小時9分鐘時,搖測“No.1堆取料機(jī)(6126)”電源電纜絕緣時發(fā)現(xiàn)B相絕緣為1MΩ,但檢查回路未發(fā)現(xiàn)明顯故障點,于是終止該回路送電操作。故障發(fā)生后4小時37分鐘時,檢查出#1高廠變A、B分支零序TA二次線在接到就地端子箱接線端子時接反,于是更正。
故障發(fā)生后6小時2分鐘時,經(jīng)中調(diào)同意,#1爐點火。故障發(fā)生后7小時47分鐘時,#1機(jī)組與系統(tǒng)并列,2小時后撤油槍投電除塵,#1機(jī)組恢復(fù)正常。使用“電纜故障探測儀”檢查出故障點距6.3kV 1B段約390m;就地檢查,發(fā)現(xiàn)此處有一電纜接頭出現(xiàn)故障。
2、現(xiàn)場檢查情況及分析
2.1一次設(shè)備
出現(xiàn)故障的電纜接頭為No.1堆取料機(jī)(6126)電源電纜中間接頭,發(fā)出刺鼻的焦糊味;將其剖開,發(fā)現(xiàn)外絕緣表面大面積電弧燒灼,且B相對地絕緣已被擊穿了一個硬幣大小的孔洞,引起故障點對屏蔽層放電;外觀上,電纜中間接頭內(nèi)壁有些米粒大小的水珠,接頭兩端的密封膠已開裂。
2.2繼電保護(hù)
(1)No.1堆取料機(jī)零序保護(hù)定值校驗及開關(guān)傳動。將No.1堆取料機(jī)電源開關(guān)推至“試驗”位置合閘,用試驗裝置在零序TA端子排上通入1A(零序保護(hù)定值)電流,零序保護(hù)正確動作,開關(guān)跳閘,動作時間為0.2s,信號正常發(fā)出。拉開保護(hù)裝置電源后又合上,保護(hù)動作記錄未發(fā)生丟失現(xiàn)象。修復(fù)No.1堆取料機(jī)故障電纜中間接頭后將No.1堆取料機(jī)電源開關(guān)推至“工作”位置合閘,重復(fù)上述試驗,動作相同。
(2)No.1堆取料機(jī)保護(hù)裝置閉鎖檢查。將零序保護(hù)閉鎖后,用試驗裝置在零序TA端子排上通入1A電流,零序保護(hù)動作,保護(hù)信號正確,出口閉鎖正常。該試驗可排除故障發(fā)生時零序保護(hù)未投入的可能性。
(3)No.1堆取料機(jī)模擬實際故障檢查。將零序保護(hù)的定值調(diào)整為0.2A;將No.1堆取料機(jī)高壓電纜負(fù)荷側(cè)的屏蔽層接地打開,與高壓電纜負(fù)荷側(cè)的B相短接;將No.1堆取料機(jī)高壓電纜電源側(cè)的屏蔽層接地打開;在電源側(cè)的B相和屏蔽層間通入4A電流,零序保護(hù)正確動作,動作電流為0.2A。該試驗表明No.1堆取料機(jī)高壓電纜的零序TA屏蔽層接線正確,零序TA變比正確。
(4)No.1堆取料機(jī)零序TA伏安特性試驗結(jié)果見表1。
表1 No.1堆取料機(jī)零序TA伏安特性試驗結(jié)果
電流/A
0.1
0.2
0.5
1
2
5
8
10
電壓/V
0.68
1.51
4.12
8.83
13.6
14.5
14.8
15.1
(5)No.1堆取料機(jī)零序TA飽和試驗。在零序TA的一次側(cè)通入90A電流(試驗電流從零序TA的中心通入),零序保護(hù)動作,保護(hù)信號正確,動作電流為4.52A。該試驗表明在有大接地故障電流時,零序TA未出現(xiàn)飽和現(xiàn)象,可正確工作。
(6)就地檢查保護(hù)二次回路發(fā)現(xiàn),#1高廠變A、B分支零序TA二次線在接到就地端子箱接線端子時接反,這便是本次事故擴(kuò)大的主要原因。
3、原因分析
#1發(fā)-變組跳閘,經(jīng)檢查、分析,認(rèn)為是由“No.1堆取料機(jī)(6126)”電源電纜B相絕緣下降導(dǎo)致故障點間歇性對屏蔽層(地)放電引起的。雖然放電電流幅值或每次放電時間不足以引起6.3kV電源開關(guān)零序保護(hù)動作(零序保護(hù)定值為1A,時限為0.2s)。但是由于6.3kV 1B段母線本身存在絕緣薄弱點,因此當(dāng)負(fù)荷分支(B相)發(fā)生間歇性對地放電時,A、C相對地電壓瞬間升高,導(dǎo)致6.3kV 1B段母線A相或C相的絕緣薄弱點對地放電,工作變B分支零序TA檢測到零序電流。同時又由于#1高廠變A、B分支零序TA二次線在接到就地端子箱接線端子時接反,因此啟動了A分支零序Ⅰ段保護(hù),跳開了6.3kV 1A段工作電源進(jìn)線開關(guān)52AT1A(保護(hù)設(shè)置零序保護(hù)Ⅰ段閉鎖備用分支自投),但故障點仍未消失,零序Ⅱ段保護(hù)動作,跳#1發(fā)變組、#1汽機(jī),#1鍋爐MFT、6.3kV 1B備用分支啟動,備用電源自投復(fù)掉(保護(hù)設(shè)置零序保護(hù)Ⅱ段不閉鎖備用分支自投)。
6.3kV 1B段“No.1堆取料機(jī)(6126)”電源電纜B相對屏蔽層間歇放電是由于原電纜接頭在制作過程中密封工藝不良,手包絕緣存在薄弱點,運行中受潮,絕緣降低導(dǎo)致的。
廠用6.3kV 1B段母線本身存在絕緣受潮或積灰等不明原因造成的絕緣薄弱點,但經(jīng)接地電弧多次高溫作用后消失,所以,使用2500V搖表搖測6.3kV 1B段母線絕緣電阻達(dá)10MΩ。
4、安全隱患
(1)忽視了對動力電纜中間接頭的檢查,致使存在的隱患未被及時發(fā)現(xiàn),說明日常管理還存在漏洞。
(2)未仔細(xì)復(fù)查、核對保護(hù)接線。在檢驗“零序保護(hù)”傳動時,只進(jìn)行了端子箱到保護(hù)屏間的信號傳動,而忽視了零序TA與端子箱間的信號傳動,致使基建期已存在的隱患在多次檢修中均未發(fā)現(xiàn),說明專業(yè)管理存在盲區(qū)?;ㄆ诤蜋C(jī)組A、B級計劃檢修后,電氣動態(tài)傳動試驗項目未安排廠用分支單項接地試驗,說明對電氣動態(tài)傳動試驗項目考慮不全。
(3)通常,零序保護(hù)是作為后備保護(hù),而實際上廠用分支零序保護(hù)Ⅱ段動作后,會啟動發(fā)變組出口Ⅱ、#1發(fā)變組三側(cè)開關(guān)和勵磁開關(guān),直接停運主機(jī);但在實際工作中,對零序保護(hù)和傳動試驗的重視程度遠(yuǎn)不如差動、速斷等主保護(hù)。
(4)廠用電失去對公用負(fù)荷及其它機(jī)組運行產(chǎn)生較大影響,說明公用系統(tǒng)運行方式、公用附屬設(shè)備的可靠性、事故處理預(yù)案、運行人員事故處理意識及能力等方面存在問題。
5、防范措施
(1)針對6.3kV 1B段母線可能存在絕緣薄弱點的分析結(jié)果,對6.3kV所有負(fù)荷零序保護(hù)定值進(jìn)行了修改,動作電流由1A改為0.75A,動作時限仍為0.2s;并制定出6.3kV 1B 段失電后的事故處理預(yù)案。
(2)完善高壓動力電纜中間接頭清冊核查,重點對所有動力電纜中間接頭進(jìn)行一次普查;在電纜中間接頭防火盒內(nèi)安裝測溫探頭,定期進(jìn)行監(jiān)測、記錄和分析,提高電纜故障檢查能力,并開展電纜端頭、中間接頭制作技能培訓(xùn)。
(3)針對#1高廠變A、B分支零序TA二次線接反的問題,繼保專業(yè)要利用機(jī)組檢修機(jī)會,通過電氣動態(tài)實驗、查線檢查等辦法逐一核對保護(hù)二次接線,并通過電氣試驗動態(tài)驗證其正確性。
(4)制定4臺機(jī)組中的任何一臺廠用電源失去后的公用系統(tǒng)事故處理預(yù)案,確保某臺機(jī)組廠用電失去后,公用系統(tǒng)仍能正常運行。
附件1:#1機(jī)組廠用電一次接線及故障前零序保護(hù)動作示意圖